|
厚規格卷形缺陷消除相關措施时间:2024-07-05 阅读
1) 針對厚規格帶鋼張力設定偏小情況,對相應鋼種規格張力提高10%~15% ,以減少帶鋼在卷取過程中的游動,同時對低卷取溫度鋼種CT目標值進行適當提升。同時采用 1#、3# 助卷輥壓靠來減小夾送輥壓力波動,提高厚規格帶鋼在卷取過程中的穩定性。 2) 針對出現卷筒力矩到限情況,對相關鋼種規格側導板中尾部壓力提高5~10kN,增強側導板對帶鋼尾部的束縛和增加側導板提供的后張力,同時對兩臺卷取機夾送輥壓力進行適當降低,以減輕尾部板型變化對卷形帶來的影響。 3) 針對卷取機間差異,對 2#機總張力進行限幅,當#機總張力達到最大限幅值后不再增加,以改善夾送輥被動升速情況,避免因此帶來的張力的波動。 4) 為改善帶鋼頭部爬墻現象,對帶鋼頭部進入壓力環后一定時間內,側導板開度減小量 進行優化,當側導板設定開度達到一定值后即 跳出壓力環。同時為改善來料頭部板型,對帶鋼厚度H≥5.0mm以上規格,精軋楔形反饋WFB功能自動不調整,以減小帶鋼頭部偏移量。 在結合產線生產及控制實際的基礎上,通過分析厚規格卷形缺陷產生原因,有針對性的 采取相關措施,2018 年1780產線厚規格卷形封鎖率呈逐步下降趨勢, 為下工序的生產創造了有利的條件,產生了良好的經濟效益現。 通過以上措施的實施使厚規格卷形得到一 定的改善,但隨著產線生產鋼種強度提升以及 產品規格的不斷拓展,大張力卷取時所需張力 無法滿足及兩臺卷取機間差異的根本原因仍未 找到,需要在后續生產中持續分析優化。 |

